來源: 潞安化工集團網站 時間:2023-09-18 12:15:57
“以前,煤質車間的員工每個班都得到濃縮池采樣,再提著十多斤的煤樣回到車間檢測煤泥水濃度,有時候每半個小時就得跑個來回,特別辛苦。濃縮——壓濾系統智能化改造后,這些工作都沒有了?!痹诔4迕旱V洗煤廠的壓縮池旁,副廠長馬超向記者介紹濃縮—壓濾系統升級給生產和員工帶來的顯著變化。
濃縮池是洗煤廠煤泥水處理系統的關鍵環節之一,擔負著浮選系統浮選尾煤及原生煤泥濃縮處理的主要任務。據介紹,通過裝在濃縮池中間的傳感器,煤泥水的溢流濁度、底流濃度、煤泥層高度、濃縮機粑阻等關鍵工藝參數,能實時采集、傳輸至壓濾車間操作平臺,消除各個環節的信息孤島,實現濃縮過程數字化和透明化,為清水洗煤、避免壓耙、調配壓濾負荷奠定基礎。
作為全礦能耗雙控重點單位,洗煤廠以智能化建設為契機,深入落實能耗雙控專項行動方案,與相關科研單位緊密合作,對煤炭洗選的檢測、監控手段進行升級,在保證洗選水閉路循環和煤泥水回收利用的同時,打通數據采集和傳輸匯總渠道,提高生產工序的智能化控制水平。
煤泥水濃縮——壓濾智能負荷匹配聯動系統是常村煤礦降低洗煤能損耗,推動能耗雙控的重要舉措。煤泥水處理的智能系統,由煤泥界面儀、電氣控制單元、濁度計、上位機操作平臺等組成。技術人員在前期進行大量調研的基礎上,詳細記錄濃縮機溢流濁度、底流濃度等數據,并依據濃縮——壓濾系統運行現狀,建立起濃縮機內煤泥沉降模型,深度分析濃縮機內煤泥分層情況,將檢測數據實時傳輸到尾煤壓濾車間,實現了低濃度時設備待機,高濃度時設備運行的智能化聯動控制,降低了電能消耗,提高了管理效率,預計每年可節約電費成本約25萬元。同時,還改變了過去從藥劑添加到濃度檢測過度依賴人工經驗操作的狀況,檢測控制更加精準、高效,保障了濃縮過程的可靠運行。
此外,該廠還實施了中煤脫水工藝改造項目,將重介系統TBS尾煤與重介的中煤分開,進行深度脫水,將中煤產品水分降至10%以下,保證中煤直接摻配混煤或單獨銷售的質量穩定性,降低了生產運輸成本,增加了經濟效益;更換了藥劑智能添加系統,使加藥更均勻、定量更精準,浮選尾礦指標更穩定,向智能化浮選目標邁出了關鍵的一步;實施了濾液水回收改造,將加壓過濾機濾液水中的低灰細顆粒煤泥全部回收至精煤中,有效提高了浮精抽出率,減少了精煤浪費。在此基礎上,更換高耗能落后淘汰電機、低效能低壓風機,徹底解決了高耗能電機電耗高和老舊空壓機設備故障率高、壓風效率低、漏風現象嚴重等問題。通過一系列技術革新,洗煤廠進一步拓寬了挖潛增效空間,不斷向智能化洗選的目標邁進。
(文 郭艷霞 岳 鵬)
責任編輯:崔婷婷
潞安化工集團有限公司 山西省長治市襄垣縣侯堡鎮
網站內容維護:集團新聞中心 總機:0355-5921114
Copyright : 2013-2021 Chinaluan.com All Rights Reserved 晉ICP備09009176號
本網站所刊登的各類信息,均為潞安化工集團版權所有,未經協議授權,禁止轉載
晉公網安備 14042302000119號 51La直播潞安APP
微信公眾號